中水回用系统多介质过滤单元提标改造技术方案

发布时间:2026-06-18

一、项目概况

1. 现状概况

现有中水回用系统生化出水→多介质过滤→超滤深度回用工艺,原有多介质过滤器为常规双层滤料结构,存在滤速偏高、滤层级配单一、反洗效果差、胶体有机物截留能力弱问题。现状出水浊度偏高、细小胶体穿透滤层,频繁堵塞超滤膜丝,膜清洗频次高、药剂消耗大、系统回用水质不满足循环补水标准,需对过滤单元专项提标改造。

2. 改造进出水指标

改造进水:生化尾水,SS≤25mg/L,浊度≤12NTU,含胶体、生物残体、微量有机物

改造出水:SS≤5mg/L,浊度≤1.5NTU,满足超滤进水标准,适配厂区生产、循环冷却水回用

3. 改造原则

利旧原有罐体、管路、电控主体,尽量少拆改、不停产分段施工;优化滤料、反洗、自控、预处理配套,提升截污能力,降低膜负荷,节水降运维成本。

二、现有过滤单元现存问题

滤料配置老旧:仅无烟煤 + 石英砂双层滤料,无致密底层滤料,细微胶体极易穿透,纳污容量不足;

运行参数不合理:设计滤速 10-12m/h 偏高,杂质来不及深层截留,过滤深度不足;

反洗系统短板:水洗为主、气洗风量不足,生物黏泥、老化菌膜无法剥离,滤料板结压差飙升快;

布水集水缺陷:老式短缝滤水帽,易缠挂生物纤维,局部水流偏流,滤层利用率不足 60%;

自控管控粗放:仅定时反洗,无浊度联动、压差联锁,无效反洗多,耗水耗电量大;

前置防护缺失:无混凝助滤、预过滤设施,水质波动直接冲击多介质滤层。

三、总体改造工艺路线

原有进水管道增设助凝投加系统→利旧改造罐体内部结构→升级三层梯度复合滤料→扩容气水联合反洗系统→优化管路均衡配水→升级智能联动自控系统→过滤出水稳压送入超滤系统

反洗排水回流中水调节池沉淀回用,实现零外排。

四、分项提标改造内容

(一)罐体内部结构改造(利旧改造,不换罐体)

拆除老旧破损 ABS 滤水帽,更换宽缝防缠绕滤水帽,提升通水量、防纤维缠绕;

加固底部集水支管托架,消除反洗冲刷变形、滤料漏料隐患;

罐体内壁高压清洗,铲除生物黏膜、老旧垢层,修补局部防腐破损位置;

优化上部布水装置,改为多孔匀流布水,杜绝局部水流直冲滤层造成沟槽偏流。

(二)滤料层级配升级改造(核心提标)

淘汰老式双层滤料,升级四层梯度复合滤料,下密上疏、密度分层适配中水胶体水质:

顶层无烟煤:粒径 1.2-2.0mm,厚度 600mm,拦截大分子悬浮物、生物絮体;

中层精制石英砂:粒径 0.7-1.1mm,厚度 550mm,截留细微悬浮颗粒;

下层石榴石精细滤料:粒径 0.4-0.7mm,厚度 200mm,深度拦截胶体、透光杂质;

分级支撑卵石:四级分级总厚度 450mm,稳固垫层,杜绝跑砂、串料。

优化优势:新增石榴石致密滤层,拦截超细胶体,从源头保护超滤膜。

(三)运行滤速优化下调

原滤速 11m/h,改造后额定滤速管控 6.5-7.5m/h,降低水流穿透力,延长杂质吸附过滤时长,彻底杜绝杂质穿透滤层。

(四)气水反洗系统扩容改造

罗茨风机升级扩容,风压提升至 0.042MPa,一用一备,强化泥饼打散能力;

增大反洗水泵流量,匹配滤料膨胀率 32%-35%;

改造反洗管路,加装稳压单向阀,杜绝水气倒流、罐内污水回流;

固化中水专用四段反洗程序:静置泄压→独立气洗 12min→气水混洗 5min→稳压水洗 12min,彻底剥离生物黏泥。

(五)管路及排气系统优化

并联罐体加装流量调节阀,均衡各罐进水负荷,消除压差差异化;

更换老化节流阀门,升级通径电动阀,减少管路阻力;

全部更换高点自动排气阀,加装引压排污管路,解决气堵、压差虚高问题;

加粗排污汇流管,反洗排水顺畅回流调节池回用。

(六)自控系统智能化升级

新增进水、出水在线浊度探头,实现压差 + 定时 + 浊度三重联动反洗;出水浊度超标自动延时水洗;

增设反洗互锁程序,多罐严禁同步反洗,避免风压水压不足;

加装故障报警、数据存储模块,可对接中水中控平台,实现无人值守;

优化低水量休眠程序,夜间水质自动降低反洗频次,节约水电。

(七)前端简易助滤配套改造

进水总管增设微量 PAC 助凝投加装置,低剂量聚合微小胶体,提升多介质过滤截留效率,不增加后端处理负荷。

五、施工实施方案

分段隔离施工:单罐停运改造,其余罐体正常通水,中水系统不停产;

工序流程:断电泄压清罐→更换滤水帽 + 加固管路→分层铺装新型滤料→对接风机管路→电控程序调试→分段试压联动试运行;

工期安排:单罐改造 2 天,整体并联系统改造 7 天完成调试;

安全管控:罐内有限空间作业持证施工,化学清洗废液中和后排入污水池。

六、改造前后效益对比

水质效益:出水浊度稳定≤1.5NTU,超滤膜堵塞率降低 70%,膜化学清洗周期延长 2 倍;

运维效益:滤料板结、压差故障大幅减少,年度滤料更换成本降低;

节能节水:智能按需反洗,反洗用水量降低 18%,风机水泵能耗降低 15%;

环保效益:反洗废水全回流回用,无外排废水,满足中水回用环保管控要求。

七、运维管控优化要求

每班监测进出水浊度、罐体压差,基准压差 0.02-0.04MPa,0.06MPa 启动反洗;

每月清洗排气阀、引压管路,每季度开展一次碱洗除生物黏泥;

半年核验滤料沉降状态,年度开罐筛分补料,维持层级配完整性;

稳定前端加药剂量,避免加药过量造成滤层药剂板结。

八、风险防控及应急措施

改造过渡期老旧罐体交替运行,预留应急旁通管路,水质不达标可临时旁路排污;

雨天生化出水水质波动时,手动降低滤速、缩短反洗周期;

配备备用风机、阀门配件,突发故障快速替换,保障回用连续供水。

九、改造结论

本次改造最大化利旧原有设备,通过滤料升级、反洗扩容、自控优化、管路提质,低成本提升过滤单元深度净化能力,稳定超滤进水水质,降低全厂中水运维成本,满足厂区长期生产回用水质标准。


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