宁东洗煤厂梅花井分厂洗煤泥固含量控制的案例

发布时间:2025-10-14

背景情况:神华宁煤集团宁东洗煤厂梅花井分厂是一座年处理能力为 12.00Mt/a 的大型矿井型动力煤洗煤厂,入选煤种为不粘煤和长焰煤。2013 年 3 月下旬,矿井多个综采工作面出现破底、夹矸等情况,导致矿井生产出的原煤矸石含量大、水分高,原煤灰分最高达到 33.26%。此时,洗煤厂原工艺系统出现诸多问题,如粗煤泥脱水设备回收能力不足,新安装的 2 台 SB6400 筛网沉降离心机脱水后煤泥产品水分高,最高达 38%,无法满足生产需要,只能将一、二段浓缩池底流全部打入一期原有的 3 台 KZG250/1500 一 U 型快开式压滤机脱水回收。当入选块煤量增大,系统煤泥量增加时,浓缩池底流煤泥水浓度居高不下,最高达到 801g/L,浓缩池溢流固体含量逐步升高,最高达 121g/L,导致煤泥水处理系统生产情况恶化,介耗和药耗急剧增加,影响了整个选煤工艺分选指标的稳定。

改进措施:

减少进入水洗系统的原生煤泥量:一是加强每班对三台原煤分级筛筛面的清理力度,并设配筛刮板机均匀为 3 台原煤分级筛配煤,从源头上减少块煤带入水洗系统的原生煤泥量;二是强化块煤入选前脱泥。

优化凝聚剂和絮凝剂添加方式:将单点加药改为多点加药,对加药管路进行优化改造,在保留原有凝聚剂添加的基础上,在浓缩池入料管出主厂房处增加加药点,使絮凝剂加药点从入料桶改到浓缩池入料管处。这样先加入凝聚剂,待形成小而密实的凝聚体后,再加入絮凝剂,能更好地发挥絮凝剂的架桥作用,加速细颗粒煤泥的沉降。

调整凝聚剂和絮凝剂的加药量和加药配比:通过不断试验和调整,确定合适的凝聚剂和絮凝剂加药量及配比,以提高煤泥水沉降效果。

实施效果:通过采取以上改进措施,有效降低了循环水浓度,保证了生产的正常运行,实现了清水洗煤,成功解决了因原煤质量变化导致的煤泥水处理系统问题,稳定了选煤工艺分选指标,降低了介耗和药耗,提高了洗煤厂的经济效益和环保效益。


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