多介质支架锈蚀整改及防腐升级改造总结

发布时间:2026-06-04

一、项目工况与设计思路

改扩建水源为深层地下水,原水富含二价铁、二价锰,伴随少量泥沙与腐殖胶体,原有老旧过滤器滤料配比不合理、反洗能力不足,出水铁锰超标。多介质承接曝气氧化池出水,依靠滤料催化氧化 + 截留过滤协同去除铁锰沉淀物,稳定出水指标,配套新增产能完成改扩建提质。

工艺流程:地下水取水→跌水曝气→简易絮凝→多介质过滤→清水池外供。

二、分级滤料优化配置

底部四级分级卵石支撑层总厚 380mm;下层精选无烟煤 1.0~1.9mm,装填 520mm,吸附水体腐殖质与细碎絮体;中部石英砂 0.5~0.9mm,装填 530mm,拦截氢氧化铁絮团;顶层装填天然锰砂 320mm,依托催化作用氧化残余低价锰离子。结合改扩建扩容需求加大单罐滤料装填高度,匹配新增水处理负荷。

三、工艺参数设计

设计额定滤速 3.0~4.0m/h,水源水质恶化时可调至 2.5m/h;压差 0.07MPa 设定为反洗启动值,常规运行周期 7~9h,雨季地下水泥沙抬升后缩短至 4~5h;结合原有泵房管路工况优化运行压力 0.22~0.33MPa。

四、反洗系统配套改扩建

沿用原有风机基础上扩容风量,采用三段气水联合反洗:气洗 7~9min 打散板结铁锰泥饼,气水混洗 5min,水洗 9~12min,滤料膨胀控制 33%~39%;新增反洗集水池,反洗废水沉淀后回流前端取水预处理,提高水资源利用率。

五、新旧系统衔接优化

老旧罐体保留主体结构,更换老化布水布气支管与破损滤头;新增罐体与旧罐母管并联,设置独立手动调节阀,实现单台隔离检修不影响整套系统供水;进水总管增设取样与在线压差测点,方便新旧设备差异化管控。

六、运维配套设计

罐顶增设双排气结构,解决改扩建后大流量进水窝气问题;人孔选用耐水防腐垫片,预留检修加料口;针对地下水季节性铁锰波动,预留药剂加药接口,必要时微量投加氧化剂辅助除锰。

七、设计成效总结

依托锰砂复合滤料搭配改扩建后的反洗系统,新旧机组协同运行,出水铁锰指标达标,在不新增大面积占地前提下提升产水规模,节约项目基建投资,满足厂区改扩建后的供水需求。


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